淺析防腐風機主軸與軸承燒毀的原因
發布者: www.91環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機是燒結(jié)生產的主要設備,擔負著燒結過程燃燒的送風。若防腐風機故障停機,將引起(qǐ)暫停煉鐵甚至停爐的特大事故(gù)。
一、防腐風機狀況及(jí)故障現象
韶鋼3號燒結機主抽風機D2500一11的主(zhǔ)要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機(jī)功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結(jié)機(jī)2005年9月底開機後,防腐風機的自由端振動嚴重超標,特別是軸向振動很大,位移峰一峰值達到105μm,而風機負荷端的(de)各向振動(dòng)位移峰一峰值都較小,在(zài)20μm以下。
二、振動原(yuán)因分析
1.軸(zhóu)向振動原因防(fáng)腐風機振動故障的主(zhǔ)要特征之一,是自由端軸向振動特別大,原因(yīn)有(yǒu)以下幾種:
(1)安裝角向不對中(zhōng);(2)軸彎曲;(3)軸承不對(duì)中。不平衡和不(bú)對中是旋轉機械普遍和常(cháng)見(jiàn)的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸改變在軸承內的位置,導致不對(duì)中,常產生二倍頻(pín)振動,使軸與軸承或密封等零部件摩(mó)擦,進(jìn)而產生使(shǐ)軸進入不穩定激烈運動所需的(de)擾動力。這時,滑動軸承(chéng)不是故障振動的根源,而不平衡(héng)、不(bú)對中或軸彎(wān)曲才是故障源。
2.振動分析的初步結論頻譜分析表明,防腐風機的主要振動特征為(wéi),自(zì)由端軸(zhóu)向振動超標;各方向(xiàng)主要(yào)頻率成分為軸旋轉頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動分(fèn)析的初步結論為:(1)由於變形、磨損等原因,使轉(zhuǎn)子產生不平衡;(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙過(guò)大;(3)軸係不對中(zhōng)。
三、故障處理10月8日進行開始現場(chǎng)冷態動平衡,其後風機各點振動值明顯下降(jiàng),但自(zì)由端軸向振動仍很大,位移峰一(yī)峰值達77.2μm。解體檢(jiǎn)查發(fā)現,風機自由端上(shàng)、下支承瓦磨損較嚴重;軸(zhóu)密封銅板與(yǔ)轉子軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦後,風機各點振(zhèn)動值在正常範圍內,但自由端(duān)軸向振(zhèn)動相對其它點仍偏大,一倍頻(pín)占主要成分,且軸(zhóu)向很大。
可以確定風機轉子存在的不(bú)平(píng)衡(héng),主要由熱變形引起,運(yùn)行時間越長不平衡越明顯(xiǎn)。10月20日進行2次(cì)次現場冷(lěng)態動平衡。動平衡前風機自由端水平位(wèi)移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰(fēng)一峰值為48.8μm;動(dòng)平衡後分別降(jiàng)至3μm和30μm。風機自由端水(shuǐ)平方向一倍頻占主要成(chéng)分,同時存在(zài)二倍頻等成(chéng)分。主抽風機(jī)運行(háng)約4天後,各向振動值緩慢變大(dà),可見轉子仍然存在不平衡(héng)。
10月24日(rì)進行了一次(cì)熱態動平衡,即主抽風機在很(hěn)接近實際運行工況的熱態情況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰(fēng)一(yī)峰值為27.87μm,軸向位移峰一峰值(zhí)為58μm;動平衡後分別為(wéi)8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經過4個月的運轉和檢(jiǎn)測,證明(míng)主抽風機的振動故障已經解決(jué)。
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